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东风嘉实多技改增效益,创新促发展——记十堰分公司防冻液灌装线技改


唐普资讯    2020-07-01 07:32:27
     这个中桶灌装线这么一改造,干起活来真是顺畅多啦!”“的确是的,以前桶盖上滴的,地上漏的,一天下来损耗不少,还影响成品的外观!……”近日,东风嘉实多供应链部利用闲置和现有设备,对十堰分公司防冻液六头灌装线进行了多功能技术改造,既减轻了劳动强度,又提高工作效率。有效解决了跑冒滴漏的顽症,现场5S管理得到明显了提升。
     据了解,十堰分公司防冻液4L六头灌装线是合资前老防冻液工厂使用的设备, “服役”十几年下来,液压缸磨损、设备调校,为满足10L中桶罐装需求,十年前,工人们采用软管,以托盘做滑道,进行地摊式罐装,飞溅、漏液等无法避免的顽症,给现场5S管理、品质管控,带来了很大难度。
     2020年是公司实现中期事业计划的关键之年,加上年初新冠疫情对公司产销量造成的影响,如何破解这个瓶颈,提质增量保目标,成为十堰工厂迫在眉睫的问题。
     
     供应链管理部副部长仇元军到任后,将工作重点放在工厂现场改善上。工人要不停的重复拿、放、转身这些动作,如此循环下来,工人作业疲劳,效率低下,液体“跑冒滴”见怪不怪。如何改善才能解决这一瓶颈,他每天沉在车间,与员工们一起干活,通过亲身体验,反复琢磨。软管直接当作加注头,随压力变化而变化。如果将软管改为硬管,固定成加注头,飞溅问题可以得到有效控制,但进入压盖工序,还是全靠工人的手去推,推力的大与小、桶底滑动的是否流畅,液体摆出,同样要解决。思路有了,立即着手动起来,亲自设计图纸,多方寻求资源,将闲置了十几年的喷码滚道段,与现有压盖机连在一起,组成一条3.7米的10L罐装线。与设备管理员钟秋、生产班长徐春华,一起下料、接管子,最大限度降低制造成本。经过一周的不懈努力,多功能六头灌装线终于亮相了:10公斤中桶依次从输送链走到六个灌装头下,按下控制开关的那一刻,只见防冻液顺畅的流到桶中,轻微的溅起绿色的小水花,加注完成后,工人依次放上盖子,压盖、下线至托盘,整个过程实现了全机械化传送,运行平稳,之前桶盖上漏的、地面上泼的,消除了。经试生产,改造后的这条灌装线效率由原先每小时250桶提升至300桶,效率提升20%,其效果立竿见影!让品控人员拍手叫好。
 
     改善无止境,仇元军介绍到,后面他们还将对这条灌装设备做进一步完善,以解决设备光控和彻底消除飞溅问题,提升灌装设备的自动化程度。
     积沙成塔,企业的大变革、大创新,其基础往往来源于这些不起眼的“小改变、小革新”,重视“小改小革”,充分发挥其作用,对提高企业的创新能力,打造创新型企业具有举足轻重的作用。
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